渭南焦化厂干熄焦除尘器厂家解决粉尘排放0毫克【首阳成功案例】:干法熄焦生产过程的尘源主要有熄焦槽顶盖装焦处、熄焦槽顶部预存段放散口、惰性气体循环风机放散口、熄焦槽底部排焦两岔溜槽、振动给料器、回转密封阀入口及排焦胶带机落料点处;焦仓及焦台端部转运站的尘源主要是胶带机转运点处、汽车装料点处等。本设计首先将熄焦槽顶盖装焦处、熄焦槽顶部预存放散口、惰性气体循环风机放散口产生的高温且含易燃易爆气体成分及火星的烟气导入高温烟气预处理装置进行冷却并分离火星;将熄焦槽底部排焦处生产过程中产生的含高浓度焦粉尘烟气导入高温烟气预处理装置下部进行粗分离处理,然后两部分烟气在高温烟气预处理装置出口处汇合,汇合后的烟气温度低于100℃,一并进入布袋除尘器净化。除尘器采用离线脉冲清灰方式,滤料采用防静电材质。由脉冲袋式除尘器净化后的气体经风机及消声器排至大气,净化后气体的粉尘排放浓度达到现行国家排放标准。脉冲袋式除尘器、高温烟气预处理装置收集的粉尘由刮板输送机送入粉尘贮仓,再经加湿搅拌机加湿后采用专用自卸式汽车定期外运。
焦化厂除尘器系统的使用效果:(1)采用地面除尘站系统除尘,降低了炼焦炉生产区域的粉尘浓度,净化了工人生产操作环境,焦炉粉尘治理达到了炼焦行业和国家环保排放标准。(2)系统经过工艺改进后,提高了系统稳定性和安全性,没有发生任何事故。(3)由于操作控制简单有效,延长了系统设备的使用寿命,特别是布袋使用时间的延长。该系统使用18个月没有更换过布袋,实现了经济运行的目标。(4)该系统变频技术的成功应用,既节省了用电费用,又保证了系统干管吸力的稳定,对整个除尘系统安全稳定运行起到了关键作用。由于装焦是间歇性的,对相应吸气罩的管道上设置了电动阀门并与相应工艺设备联锁,在其不工作时关闭阀门。为节约能源消耗风机设液力偶合器进行风量调节。一、原除尘器设备参数:抽风量800m3/min;入口含尘浓度15g/m3;出口含尘浓度<50mg/m3;烟气温度<60℃;除尘器型式为负压式反吹风袋式除尘器。风压4900Pa,电机132KV。二、改造后参数:1、型式及室数:新除尘器为低压(0.3MPa)在线式脉冲喷吹袋式除尘器,共4室;2、过滤面积1600m2;3、处理风量,全压5000Pa以下;4、过滤风速0.6m/min;5、除尘布袋规格及材质直径,材质普通针刺毡(没有覆膜)6、除尘布袋数量448条;7、脉冲阀TMF-Y-76S共计32个。煤粉碎机室除尘器运行效果:本次改造主要是把焦化厂煤粉碎旧除尘器改成新除尘器,风机没有更换,风机的风量,全压5000Pa,电机132KW。改造后由于新除尘器本体阻力低了(设备阻力700Pa,运行阻力300pa),使除尘系统阻力大降低。可节省系统风的有效功率30%左右,具有较大的节能意义。新除尘器与旧除尘器相比,过滤面积扩大了68%,除尘系统风机风量提高了9.8%-20%。运行阻力300pa左右,大大地延长除尘布袋使用寿命、节省能源及作业率高、维护维修简单,可较大地节省年运行管理费。新除尘器出口含尘浓度小于10mg/m3,有利于改善周围的环境。
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